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重汽橋箱公司加速信息化與智能化創新

時間:2017-06-02 08:33來源:中國重汽作者:佚名

       【重型車網  轉載】新置擰緊機,實現制動鼓回轉力矩的100%測量;自帶“大腦”和“眼睛”的智能化生產線,可以頂替兩班六人的工作量;利用互聯網軟件,成功實現倒角一次性加工,大大提升產品質量一致性……這一系列創新舉措,是橋箱公司圍繞信息化和智能化創新的典型例證。
 
        長期以來,橋箱公司始終將產品質量作為企業發展的命脈,堅持開展企業管理信息化創新,大力推動制造過程智能化水平的提升,不斷加強產品質量控制手段,推動產品質量一致性、符合性逐步向更高的標準邁進。
一臺擰緊機讓他們嘗到“甜頭”
       “好一個龐然大物,這是干么用的,好操作嗎?”大家伙兒帶著疑惑的眼神看著這臺軸頭擰緊機。
 
       “沒問題,培訓后很容易上手的,關鍵是功能很給力。”技術員小雷的言語中透出了自信。
 
        在前橋總成輪轂軸承安裝工序,轉動輪轂和使用風扳機打緊鎖緊螺母操作難以同時進行,員工用扭力扳手擰緊螺母后,回退角度難以精確控制,制動鼓回轉力矩也無法達到100%測量。不便于員工操作、檢測效率較低,成為制約生產效率的瓶頸。
 
       “不靠感覺靠精確!而且特省力,尤其在大月里,讓大家伙兒嘗到了甜頭。”前橋裝配分部裝配工閆克東說道。這臺電動擰緊機投入使用后,不僅可以精確控制扭緊和回退角度,確保操作數值的準確性,還能自動對正銷孔,讓整個操作一氣呵成,大大降低勞動強度。此外,擰緊機可在輪轂回轉過程中直接檢測ABS傳感器信號,精確測量ABS傳感電壓和齒圈的跳動,直觀的顯示傳感電壓的大小,且測量數據便于后期質量追溯。
 
        自帶“大腦”和“眼睛”,工件裝卸它全包了,可以頂兩班六人。刀具壽命它可以自己計算,備用刀具的自動切換更不在話下,產品質量一致性大大提高……
 
       “新員工”的名字叫“曼差殼自動生產線”,它的上下料操作,全部是自動完成的,不僅“靈活自如”,而且“心中有數”,能記憶每個示教動作,并通過邏輯判斷、照相機和3D視覺系統,去精準的選擇執行動作。
 
        然而,橋箱公司實現生產線的智能化,并不是一帆風順,“在線測量”成為制約智能化實施的核心因素。盡管前期引進的“雷尼紹”系統實現在線檢測基本功能,但無法滿足當前工件檢測后修正的技術難題。為此,主減速器部成立項目責任攻關團隊,查找制約因素、優化改進工藝,完成了對“雷尼紹”系統的二次開發,利用宏程序將“加工前檢測”改為“加工過程中的檢測”,實現了閉環控制。與此同時,他們還通過設置刀具壽命管理系統,實現了對現場刀具的自動管理,減少了換刀頻次。
 
        通過先進裝備、系統及技術的引入,以及一系列改進措施的實施,這位“新員工”可頂替兩班六人的工作量,保障了生產大月的訂單交付。
 
       “STR等高齒的產品能不能在C50機床上直接倒角?”齒輪分部分部長黨華順問道工程師麻俊方。
 
       “在進口機床上的倒角,產品一致性好,效率也高,但兩個產品的背錐角度完全不同,咱們可以試一下。”麻俊方大膽的答道。
 
        之前,由于倒角程序全部為外國專家設計,且用C50機床倒角在國內無實施先例,難度確實不小。但這難不倒善于探索攻關的麻俊方,他憑借著自己扎實的英語和德語基礎,對外國專家所編制的程序進行了深入剖析,并查閱了大量相關資料,掌握了C50銑齒機采用的“輪廓倒角”技術。在此基礎上,他利用相關互聯網軟件對STR等高齒的外形尺寸進行了精確優化設計,并使之完全符合實際尺寸。
 
經過多輪調試和攻關,橋箱公司齒輪分部成功實現了在C50機床上對復雜齒廓面的倒角程序設計,先后將多個不同種類的齒輪倒角加工進行了優化,大大減少了工序轉運次數,提升了產品質量一致性。

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